今年以來(lái),神木公司曹家灘運(yùn)營(yíng)中心聚焦生產(chǎn)管理痛點(diǎn),以“小發(fā)明、小設(shè)計(jì)、小建議”群眾性技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)為抓手,通過精準(zhǔn)施策的技術(shù)改造推動(dòng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提質(zhì)增效,讓“微改造”成為激活生產(chǎn)效能的“金鑰匙”。
生產(chǎn)痛點(diǎn)是什么?
作為沉淀池核心組件的斜管,在長(zhǎng)期運(yùn)行中逐漸暴露出性能短板:使用5年以上的傳統(tǒng)斜管因水流沖刷和雜質(zhì)附著,蜂窩結(jié)構(gòu)破損率高達(dá)35%,堵塞問題頻發(fā)。這直接導(dǎo)致沉淀池水流分布不均、淺層沉淀環(huán)境破壞,污水處理效率顯著下降,出水懸浮物濃度超標(biāo),水質(zhì)達(dá)標(biāo)率僅為82%。為彌補(bǔ)處理能力不足,后續(xù)過濾系統(tǒng)每月需額外消耗自來(lái)水1200噸用于反沖洗,人工清理頻次從每月1次增至每周2次,形成"低效率-高消耗"的惡性循環(huán)。

聚焦問題如何做?
針對(duì)上述問題,項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新實(shí)施“評(píng)估-選材-優(yōu)化-調(diào)試”四步改造法。首先對(duì)原有斜管進(jìn)行全面評(píng)估,確認(rèn)整體更換需求;隨后選用具備更強(qiáng)的抗老化與抗堵塞性能的食品級(jí)PP材質(zhì)新型斜管;同時(shí)通過優(yōu)化設(shè)計(jì),將蜂窩孔徑精準(zhǔn)控制為50mm,并配置60°傾角與100mm層間距的科學(xué)結(jié)構(gòu),以提升沉淀效率;最終完成新型斜管的安裝、系統(tǒng)調(diào)試及運(yùn)行參數(shù)校準(zhǔn),確保新設(shè)備與沉淀池整體工藝深度匹配,為后續(xù)高效運(yùn)行奠定基礎(chǔ)。改造效果怎么樣?

改造效果怎么樣?
改造后,各項(xiàng)指標(biāo)全面優(yōu)化。處理能力躍升,單日污水處理量從0.7噸提升至1.1噸,增幅達(dá)57.14%;水質(zhì)全面達(dá)標(biāo),懸浮物去除率提升17%,出水SS濃度下降60%以上,水質(zhì)達(dá)標(biāo)率從82%升至100%;運(yùn)營(yíng)成本銳減,反沖洗自來(lái)水消耗從每月1200噸降至零,人工清理頻次恢復(fù)至每月1次,年節(jié)約運(yùn)營(yíng)支出3.6萬(wàn)元,長(zhǎng)期運(yùn)維壓力得到根本緩解。此次斜管改造項(xiàng)目以“小投入”實(shí)現(xiàn)“大提升”,不僅展現(xiàn)了基層團(tuán)隊(duì)的創(chuàng)新智慧,更構(gòu)建了“發(fā)現(xiàn)問題-技術(shù)攻關(guān)-效益轉(zhuǎn)化”的良性創(chuàng)新機(jī)制。(李健榮 馬祎慧)
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